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循環(huán)流化床鍋爐裝置優(yōu)化改造總結(jié)

本文刊登于PROCESS《流程工業(yè)》2023年第5期

《循環(huán)經(jīng)濟(jì)的九條路徑》

文/于偉然 王明蘭 滿(mǎn)昌龍


【資料圖】

本文作者供職于聯(lián)泓(山東)化學(xué)有限公司

我司鍋爐裝置由3臺(tái)濟(jì)南鍋爐廠生產(chǎn)的140t/h循環(huán)流化床鍋爐及其輔機(jī)系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)(爐內(nèi)噴鈣系統(tǒng)、爐外石灰石-石膏法脫硫系統(tǒng))、脫硝系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)以及爐外脫硫系統(tǒng)等構(gòu)成。為優(yōu)化鍋爐裝置運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗以及達(dá)標(biāo)排放,近幾年我公司實(shí)施了爐外脫硫、低氮燃燒、鍋爐給水泵以及可燃?xì)怏w摻燒優(yōu)化改造項(xiàng)目,效果較好。

鍋爐爐外脫硫改造

改造背景

我司鍋爐裝置煙氣脫硫原采用爐內(nèi)噴鈣的工藝,按照二氧化硫≤200mg/m3指標(biāo)設(shè)計(jì),通過(guò)優(yōu)化控制,可做到二氧化硫外排指標(biāo)為≤100mg/m3。

山東省鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(2018)規(guī)定:鍋爐煙氣二氧化硫外排指標(biāo)為≤35mg/m3,粉塵外排指標(biāo)≤10mg/m3,氮氧化物指標(biāo)≤10mg/m3。按照目前公司鍋爐運(yùn)行狀況,需控制入爐煤的硫含量在0.6%以下,才能保證外排二氧化硫達(dá)標(biāo),限制了煤源。并且在鍋爐負(fù)荷變動(dòng)、倒?fàn)t及入爐煤熱值波動(dòng)時(shí),也需保證達(dá)標(biāo)排放。所以為拓展煤源,保證達(dá)標(biāo)排放,實(shí)施爐外脫硫優(yōu)化改造項(xiàng)目。

改造方案

經(jīng)考察對(duì)比,采用石灰石-石膏脫硫工藝,按3爐2塔設(shè)計(jì),共2套煙氣脫硫吸收系統(tǒng)。兩臺(tái)鍋爐正常運(yùn)行時(shí)脫硫塔1開(kāi)1備,3臺(tái)鍋爐并列運(yùn)行時(shí),要求2套脫硫系統(tǒng)能同時(shí)運(yùn)行。脫硫效率按不小于98.6%設(shè)計(jì)。副產(chǎn)品后處理系統(tǒng)共用一套,設(shè)計(jì)能力按鍋爐最大煙氣量時(shí)所產(chǎn)的石膏量計(jì)。系統(tǒng)由煙氣系統(tǒng)、吸收劑儲(chǔ)存制備與供應(yīng)系統(tǒng)、SO2吸收循環(huán)系統(tǒng)、旋流系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)、副產(chǎn)品貯存系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)以及漿液排出系統(tǒng)與回收系統(tǒng)等設(shè)備組成。

脫硫塔上部采用除霧器,2個(gè)脫硫塔出口共用150m砼煙囪排放,在150m煙囪檢修時(shí)可通過(guò)塔上臨時(shí)直排50m煙囪排放,配置一套在線監(jiān)測(cè)裝置,兩塔共用制漿系統(tǒng)及后處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)。

改造后效果

改造實(shí)施后,在鍋爐燃用煤種的硫含量≤1%,脫硫塔設(shè)計(jì)最大煙氣量條件下,脫硫效率≥98.6 %,脫硫塔出口SO2≤35mg/Nm3、凈煙氣粉塵含量≤5mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%氧)。煙氣外排二氧化硫、粉塵指標(biāo)滿(mǎn)足超低排放要求,脫硫廢水滿(mǎn)足廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。

鍋爐低氮燃燒改造項(xiàng)目

改造背景

我司鍋爐裝置原設(shè)計(jì)煙氣氮氧化物≤300~350mg/Nm3,能滿(mǎn)足當(dāng)時(shí)的排放標(biāo)準(zhǔn)。2015年排放標(biāo)準(zhǔn)要求控制≤100mg/Nm3,通過(guò)新上SNCR脫硝系統(tǒng),能滿(mǎn)足排放標(biāo)準(zhǔn)。2019年山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB37/664—2019》再次提出要求,從2020年1月1日起鍋爐煙氣外排氮氧化物執(zhí)行≤50mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)。

基于環(huán)保要求,我公司進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)。入爐煤熱值在4200cal/g以?xún)?nèi)時(shí),通過(guò)SNCR脫硝系統(tǒng)處理,增加氨水投入量,氮氧化物可控制在50mg/Nm3以?xún)?nèi)。熱值高于4500cal/g以上時(shí),鍋爐床溫大幅上升,需提高一二次風(fēng)送風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),因空氣量的增加造成煙氣原始氮氧化物升高,僅靠SNCR脫硝很難控制氮氧化物在50mg/Nm3以?xún)?nèi)。而且在入爐煤發(fā)熱量大于4500 cal/g,由于鍋爐送風(fēng)量增加,會(huì)造成風(fēng)機(jī)電耗和排煙熱損失的增加,鍋爐能耗升高、效率下降,且鍋爐帶負(fù)荷困難。

因此,為保證鍋爐煙氣NOx濃度達(dá)標(biāo)排放,尤其是在燃用高熱值煤時(shí)確保達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)能夠滿(mǎn)足帶負(fù)荷的要求、降低氨水消耗量,實(shí)施鍋爐低氮燃燒改造。

改造方案

本次改造以調(diào)整鍋爐燃燒改造為主,降低改造成本,提高改造效果,通過(guò)利用循環(huán)流化床鍋爐燃燒機(jī)理本身,降低氮氧化物的生成。

1.鍋爐布風(fēng)裝置改造本次改造去掉部分風(fēng)帽,將布風(fēng)板面積進(jìn)行優(yōu)化縮減,用耐火材料砌筑斜面風(fēng)室。保證流化的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步降低一次風(fēng)量,均衡截面熱負(fù)荷,提高流化的均勻性。采用合理的一次風(fēng)份額,保證燃燒過(guò)程前期必需的氧量,使燃料在缺氧、富燃料燃燒條件下燃燒,實(shí)現(xiàn)還原性的燃燒氛圍。在還原性氣氛中降低了生成NOx的反應(yīng)率,減少NOx在這一燃燒過(guò)程中的生成量。

2.分離器改造

(1)中心筒優(yōu)化改造

本次改造在不改動(dòng)原有中心筒位置的基礎(chǔ)上在中心筒下部增加縮徑偏心組件。在相同入口氣速下,中心筒直徑變小,分離器內(nèi)顆粒切向速度會(huì)隨著中心筒直徑的減小而增大,中心筒入口短路流量減小,有利于分離,且減弱了流場(chǎng)的非軸對(duì)稱(chēng)性,旋流的不穩(wěn)定性降低,分離器的總壓降增加,提高分離效率。

(2)分離器入口優(yōu)化改造

本次改造將在分離器入口側(cè)墻上用耐熱鋼筋和可塑料增加向內(nèi)的切角,縮小分離器入口寬度,提高分離器入口煙速,優(yōu)化分離器入口角度,達(dá)到提高分離器分離效率的效果。由此實(shí)現(xiàn)合理的煙氣流速和流向,并使煙氣和夾帶的物料在進(jìn)入旋風(fēng)分離器之前就可得到較大的動(dòng)量,更好地完成氣固分離。

(3)返料器改造

本次改造對(duì)返料器的風(fēng)帽進(jìn)行更換,按實(shí)際需要的風(fēng)量進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),保證松動(dòng)風(fēng)在流化的前提下風(fēng)量最小,以防反串影響分離器效率,返料風(fēng)可調(diào)性好,以保證返料通暢。從而從結(jié)構(gòu)上提高料腿的物料高度及返料能力,保證分離器的效率,達(dá)到提高料腿的物料高度及返料能力,增加外循環(huán)灰量,從而起到控制床溫的作用。

改造后效果

作為環(huán)保項(xiàng)目,環(huán)保達(dá)標(biāo)(氮氧化物指標(biāo)≤50mg/m3)的前提下實(shí)現(xiàn)減少消耗,通過(guò)前期改造的運(yùn)行效果來(lái)看,改造效果比較明顯,氨水消耗明顯下降,同時(shí)拓展了煤源,可采購(gòu)性?xún)r(jià)比更高的煤種,降低了采購(gòu)成本,且在燃用4700~5000kcal發(fā)熱量煤時(shí),鍋爐可帶滿(mǎn)負(fù)荷。

高壓鍋爐給水泵節(jié)能改造

改造背景

鍋爐裝置2DG-9鍋爐給水泵運(yùn)行方式為2臺(tái)給水泵同時(shí)給2臺(tái)鍋爐供水,鍋爐上水調(diào)節(jié)閥前壓力14.5MPa左右,閥后壓力11.0MPa左右,流量130t/h,壓力14.5MPa,電流64.4A,每小時(shí)耗電量=1.732×10×64.4×0.87=970kW(1.732×電壓×電流×功率因數(shù)),能耗較高。實(shí)際水泵出口壓力12.60MPa就能滿(mǎn)足鍋爐運(yùn)行要求,為降低水泵電耗,需對(duì)水泵進(jìn)行改造。

改造方案

根據(jù)對(duì)現(xiàn)實(shí)情況和投入的綜合考慮,決定拆除2DG-9鍋爐給水泵第8級(jí)葉輪及導(dǎo)葉,原裝配第8級(jí)葉輪處改為軸套,按照給水泵大修周期,在大修時(shí)間逐臺(tái)進(jìn)行改造,每臺(tái)泵的改造工期用時(shí)30 天。改造期間選在給水泵進(jìn)行大修期間,不會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成影響。

改造后效果

給水泵運(yùn)行方式為2臺(tái)給水泵同時(shí)給2臺(tái)鍋爐供水,通過(guò)設(shè)備改造,拆除一級(jí)葉輪,使給水壓力降至12.94MPa,在滿(mǎn)足生產(chǎn)運(yùn)行壓力的同時(shí),能耗降低11%。鍋爐給水泵配置的是功率為1250 kW的電動(dòng)機(jī),實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)每臺(tái)電動(dòng)機(jī)的功率按970kW計(jì)算,改造后的兩臺(tái)給水泵每小時(shí)可節(jié)電970×11%×2=213.4kW·h,電價(jià)按照0.62元/kW·h計(jì),每年可節(jié)約電費(fèi)100余萬(wàn)元。改造過(guò)程中沒(méi)有設(shè)備和資金的投入,改造過(guò)后的經(jīng)濟(jì)效益非常好,可以進(jìn)行改造。

鍋爐可燃?xì)怏w摻燒項(xiàng)目

改造背景

可燃?xì)夥趴罩粱鹁嫒紵?,其中的有效成分損失浪費(fèi)。如果可燃?xì)饣厥绽茫瑢?huì)大大提高經(jīng)濟(jì)效益,這對(duì)于節(jié)約能源,降低消耗是行之有效的辦法。

1.合成工段弛放氣放空部分并入鍋爐燃燒,達(dá)到節(jié)煤效果。

2.膨脹氣放空部分并入硫回收燃燒爐和焚燒爐進(jìn)行回收利用。用于副產(chǎn)中、低壓蒸汽,避免了進(jìn)入火炬燃燒造成的浪費(fèi)。

3.精餾工段不凝氣壓力0.03~0.04MPa,并入鍋爐燃燒,達(dá)到節(jié)煤效果。

改造方案

連接燃料氣管網(wǎng)與酸性氣管網(wǎng),可燃?xì)怏w引入酸性氣管線,入鍋爐摻燒,合理利用熱能。

改造后效果

可燃?xì)怏w原設(shè)計(jì)送完火炬,浪費(fèi)了可燃?xì)獾臒崮埽湾仩t摻燒后,年節(jié)約4000kcal動(dòng)力煤約 1.5萬(wàn)t。

結(jié)語(yǔ)

鍋爐裝置作為重要能源的消耗裝置,且動(dòng)力煤燃燒產(chǎn)生的部分反應(yīng)物作為環(huán)保管控指標(biāo),需進(jìn)行排放控制,近幾年隨著環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán),原鍋爐裝置需通過(guò)優(yōu)化改造滿(mǎn)足排放指標(biāo),同時(shí)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,優(yōu)化裝置運(yùn)行實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。我司近幾年實(shí)施的優(yōu)化改造較為成功,值得推廣。

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